【重型箱式锤式破碎机锤轴断裂及篦板损坏改造】重型箱式锤式破碎机操作过程当中,碰到难破加工原料,锤头边冲击边后退;当锤头脱离石块时,由于转子离心力影响,锤头沿锤轴操作,锤轴受锤头操作的摩擦力,当锤轴两边挡块稳定时,此摩擦力即是锤轴所受的主要剪切力,当大块用灰岩数目较多时,锤头的退缩操作运动愈经常,出现的摩擦力符合锤轴的剪断限而形成锤轴断裂,锤轴上的锤头数目越多,断裂机会越大,锤轴断裂在机械正常操作时通常不易了解,出现此问题现象的因素通常如下。
a.由于锤轴在设计上使用剪断点在锤头直径方向两边,因而锤头的锤轴如断裂在两边部锤头内侧,使得边部锤头轴只剩外锤盘为其支撑点,外锤盘处断裂锤轴将出现歪斜,碎石机在停(启)时,锤头与锤盘将出现不同于正常停(启)机的金属摩擦声。
b.正常观察时,比较锤轴两边缺口,如位置不同则已断裂;或拆开锤轴挡块,使用自制扳手操作轴一方,如另一方不动或操作位置不同致则已断裂。
假如锤轴断裂,应立即处置,办法如下:一是先将断裂锤轴上的锤头旋出锤盘;二是使用大锤头撞击法试一下锤轴是否可以顺利打出,如不行,则设计拉具凭借锤轴螺钉孔拉出。
重型箱式锤式破碎机篦板毁坏为修改:当了解出料中有30毫米的大颗粒时,通常为篦板条毁坏,该厂篦板毁坏两次,均为被破碎加工原料中含有铁件形成,因而调整铁件是防止篦板毁坏的办法,其次还要防止因篦板螺钉松动形成的毁坏,为了提高磨粉机生产能力,该厂对重型箱式锤式破碎机篦板及篦板架进行了面修改,在重型箱式锤式破碎机篦板原有优势的状况下,增大篦板架喂料孔,篦板篦缝缩小8毫米,通过验算篦板受力性能,将篦缝透过率比原有篦缝透过率添加了25%,使出料粒度大幅度减少。
通过2个月的使用证明,重型箱式锤式破碎机台时生产能力添加5吨/时,生料磨11月的月平均台时生产能力比1~10月份平均台时生产能力提高4.5吨/时,实验表明,通过对重型箱式锤式破碎机的篦板修改,挖掘了破碎系统的潜力,减少了生料磨系统的外观耗能。
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